• 研削加工時に発生するスラッジ及び砥石の回収例 製品画像

    研削加工時に発生するスラッジ及び砥石の回収例

    2年間交換せず切削油のロングライフ化を達成した回収例をご紹介!

    2008年某大手エンジン加工会社様で6000L(6t)の切削油を使用して、切削 加工を実施されており、1年/3回6000Lの切削油を全量廃棄していました。 6000Lの切削油内には研削加工時に発生するスラッジ量約2tが混入し、また 廃棄する際にスラッジの脱水が不十分であり、費用削減が困難でした。 スラッジ回収装置「M1-250M」を4台導入後は、2年間交換せず切削油の ロングライ...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社吉川塩ビ工業所

  • 油水分離装置『LSS-IIECO』 製品画像

    油水分離装置『LSS-IIECO』

    切削液・研削液のロングライフを可能に!加工液と油剤の比重差を利用した分…

    『LSS-IIECO』は、切削加工・研削加工等で使用している加工液に混入する、 油剤を高分離回収することが可能となるユニットです。 スラッジ回収装置「150M」を組み合わせることで、浮上しているスラッジなども 同時に回収...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社吉川塩ビ工業所

  • アルミ切削スラッジ回収・油水分離実機テスト 製品画像

    アルミ切削スラッジ回収・油水分離実機テスト

    24倍のロングライフ化を達成!切削油を6年間廃棄しておりません

    航空機部品加工工場様ではアルミブロックから部品を削りだす加工を実施 しており、切削油全体に比重差が少ないアルミの微粒子(μ)のスラッジが 鉱物油に付着して浮上しています。 また、加工部品の製品精度等に不具合を引き起こす可能性が高く、腐敗臭の 原因にもなる為、切削油全体を1年/4回廃棄しています。 油水分離装置「LSSII-ECO 標準ユニット」による実機テストを行った結果、 切...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社吉川塩ビ工業所

  • 金属研削スラッジ回収実機テスト 製品画像

    金属研削スラッジ回収実機テスト

    スラッジ回収量が大量に改善!切削油のロングライフ化が可能となりました

    大手エンジン加工会社では、研削加工時に発生する砥石を含む金属スラッジ量 約2tが切削油に混入することから、1年/3回6000Lの切削油を全量廃棄しています。 また、廃棄する際にスラッジの脱水が不十分であることから必要以上に 廃棄費用が掛かっていました。 問題解決のため、スラッジ回収装置「M1-250M」を使用した実機テストを 実施、スラッジ回収量が大量に改善、結果的に切削油のロン...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社吉川塩ビ工業所

  • 鉱物スラッジ回収・油水分離実機テスト 製品画像

    鉱物スラッジ回収・油水分離実機テスト

    切削油を8年間廃棄せず、16倍のロングライフ化を達成した実機テストをご…

    大手工作機械製造会社の鉱物切削加工工程では、クーラントタンク800Lに 鉱物スラッジが鉱物油に付着して浮上する状態で、時間の経過により水分を 吸収して沈殿してしまう為、バクテリアを増殖させ、腐敗する原因を 引き起こしていまし...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社吉川塩ビ工業所

  • 【水処理事例】熱交換器の冷却水から不純物を除去 製品画像

    【水処理事例】熱交換器の冷却水から不純物を除去

    水道代90%OFF!メンテナンス回数を減少し、処分費用を抑えた例をご紹…

    水処理のランニングコスト低減を提案している流機エンジニアリングの 水処理事例をご紹介します。 樹脂工場様から、切削時に使用する冷却水に不純物が熱交換器に侵入する ことで発生するメンテナンス費用を削減したいというご要望をいただきました。 【事例】 ■業種:樹脂工場 ■課題 ・切削時使用する水を冷やす大量の冷却水に不純物(樹脂カス)が  含まれていて、熱交換器に侵入してしまって...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社流機エンジニアリング

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